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制氫裝置低負荷運行時的操作優(yōu)化

發(fā)布時間:2020-08-27 09:59

李 凱(陜西延長石油(集團)有限責任公司永坪煉油廠聯(lián)合三車間,陜西延安 717208)

摘 要:介紹了永坪煉油廠聯(lián)合三車間20000m3/h干氣制氫裝置低負荷運行的生產(chǎn)情況,并從操作參數(shù)、操作方式等方面提出了一些優(yōu)化措施。低負荷運行最突出的問題就是容易導(dǎo)致轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)介質(zhì)分布不均勻,形成偏流。須采取降低加氫反應(yīng)器空速和入口溫度,提高轉(zhuǎn)化爐水碳比,加大配氫量等措施,以增加轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)介質(zhì)流量,帶走爐管內(nèi)過多的熱量。另外,還應(yīng)有效控制變壓吸附(PSA)解吸氣中的氫氣含量,適時對中變氣進行切水操作,保持生產(chǎn)負荷提降量平穩(wěn)。

關(guān)鍵詞:干氣;制氫;蒸汽轉(zhuǎn)化;低負荷;操作優(yōu)化;加氫反應(yīng)器;轉(zhuǎn)化爐;水碳比。

      永坪煉油廠聯(lián)合三車間2 萬標立/時制氫裝置于2014 年4 月11日開工,至12 月底累計產(chǎn)氫5317噸,產(chǎn)氫純度均在指標范圍(>99.91),PSA氫氣回收率90.31%,各項指標均滿足設(shè)計要求,裝置負荷為60%-70%且運行良好。而裝置于2015年8 月份受140萬噸/年柴油加氫裝置加工量降低影響,產(chǎn)氫量降低且2016年裝置一直處于低負荷生產(chǎn)狀態(tài),長期在45%-57%的生產(chǎn)負荷下運行,當制氫裝置處于低負荷運行時,其操作方式、操作參數(shù)等與設(shè)計指標(滿負荷)存在一定的區(qū)別?,F(xiàn)結(jié)合裝置實際運行情況,通過對低負荷運行參數(shù)與設(shè)計指標進行比較分析,提出一些制氫裝置長周期低負荷運轉(zhuǎn)的優(yōu)化操作措施。

1、裝置簡介

     20000Nm3 /h制氫裝置,年操作時數(shù)8000h,操作彈性為50-100%,氫氣回收率90%,氫純度99.9mol%。產(chǎn)品工業(yè)氫氣供140 萬噸/年柴油加氫裝置和90萬噸/年汽油加氫裝置使用,同時副產(chǎn)中壓蒸汽送至系統(tǒng)管網(wǎng)。制氫裝置以催化干氣為主原料,加氫干氣為輔原料,石腦油為備用原料,根據(jù)原料中烯烴含量大的特點,原料精制采用變溫反應(yīng)加絕熱加氫工藝,變溫反應(yīng)完成原料中絕大部分烯烴飽和,絕熱加氫進一步將剩余的烯烴轉(zhuǎn)化為烷烴,同時將原料中的有機硫轉(zhuǎn)化為無機硫。原料轉(zhuǎn)化采用蒸汽轉(zhuǎn)化法工藝,合成氣凈化工藝選用成熟的變壓吸附凈化法(PSA 凈化法)。

2 、裝置低負荷運行時的操作優(yōu)化

2.1 操作參數(shù)

      裝置于2014年4月11日開工,至12月底累計產(chǎn)氫5317噸,產(chǎn)氫純度均在指標范圍(>99.91),PSA 氫氣回收率90.31%,各項指標均滿足設(shè)計要求,裝置負荷為60%-70% 且運行良好。而裝置于2015年8月份受140萬噸/年柴油加氫裝置加工量降低影響,產(chǎn)氫量降低且2016年裝置一直處于低負荷生產(chǎn)狀態(tài),長期在45%-57% 的生產(chǎn)負荷下運行,2016年制氫裝置運行負荷較低,面對這種工況裝置如何長周期運行,就必須采取各種優(yōu)化的操作手段,保證裝置低負荷運行時平穩(wěn)、安全。

2.2 加氫反應(yīng)器操作優(yōu)化

      裝置低負荷運行時,控制好變溫反應(yīng)器入口溫度 (230- 250℃ )、加氫反應(yīng)器入口溫度(加氫反應(yīng)器的入口溫度比設(shè)計指標低80-90℃)。原料烯烴含量每增加 1%(體積分數(shù))時,可導(dǎo)致床層溫升達23℃。當原料中烯烴含量增加過多,導(dǎo)致床層溫升過大時,會損壞催化劑和反應(yīng)器。因此應(yīng)密切關(guān)注原料組分特別是其中烯烴含量的變化情況( 永坪煉油廠催化干氣烯烴含量為8-20% ),當烯烴含量增加時,需相應(yīng)降低反應(yīng)器入口溫度。反應(yīng)器入口溫度的控制將影響催化劑及設(shè)備的使用壽命,在低負荷操作時:①時刻注意原料氣組成的變化,發(fā)現(xiàn)波動及時調(diào)整、反饋;②認真執(zhí)行反應(yīng)器操作指標。

2.3 轉(zhuǎn)化爐操作優(yōu)化

2.3.1 轉(zhuǎn)化反應(yīng)水碳比

      轉(zhuǎn)化反應(yīng)水碳比是轉(zhuǎn)化爐內(nèi)轉(zhuǎn)化催化劑最敏感的工藝 參數(shù)。正常生產(chǎn)負荷下,在滿足工藝控制指標要求的條件下,盡可能的降低水碳比,對節(jié)能降耗有著非常顯著的作用。但在低負荷生產(chǎn)時,過低的處理量容易導(dǎo)致物料在每根轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)的分布不均衡,產(chǎn)生偏流,同時物料的流速低,空速小,還會導(dǎo)致熱量不能及時帶出,嚴重時甚至?xí)斐赡承t管內(nèi)催化劑表面積炭,催化劑失活,爐管外壁局部溫度偏高,造成爐管發(fā)生紅管、花斑現(xiàn)象,影響催化劑和爐管的使用壽命。因此在低負荷生產(chǎn)時,要采用較高的水碳比,提高物料總流量,使物料在爐管內(nèi)分布更均勻,增大物料的流速和空速,將熱量及時帶走,以有效延長爐管和催化劑的使用壽命。較高的水碳比雖然能耗增加,但提高了轉(zhuǎn)化率,避免了水碳比失調(diào)以及轉(zhuǎn)化爐脈沖進料等不利因素,可防止催化劑積炭。

2.3.2 轉(zhuǎn)化爐火嘴的操作

      低負荷生產(chǎn)時,由于空速低,因此只需較低的轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度,這就有可能會導(dǎo)致爐管偏燒及爐管局部過熱,甚至有可能引起蠕變加速和持久強度的急劇下降而導(dǎo)致爐管彎曲、紅管等蠕變現(xiàn)象。因此通過降低進火嘴的燃料氣量,將每個火嘴的火焰調(diào)小,以滿足轉(zhuǎn)化所需溫度即可。同時,要密切監(jiān)控轉(zhuǎn)化爐管,嚴格控制爐管管壁溫差和爐管出口溫差。所以操作中:①在生產(chǎn)運行過程中,除儀表在線控制外,定期對爐管進行檢測,確保各個爐管管壁的溫差不大于30℃ -50℃。監(jiān)測到如果管壁溫差偏大,要及時調(diào)整火嘴的燃燒狀態(tài),特別是要防止爐火撲管,消除爐管局部過熱,使管壁溫差回落到正常范圍內(nèi),保證轉(zhuǎn)化爐爐管受熱均勻;②通過監(jiān)控爐管火焰燃燒情況,及時調(diào)整火嘴操作,使爐膛溫度分布均勻,保證各個轉(zhuǎn)化爐管出口的溫度也分布均勻。

2.3.3 轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度

      提高轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度,可以降低轉(zhuǎn)化氣中殘余甲烷的含量。常規(guī)制氫轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度約為750℃,采用 PSA 提純的制氫裝置,為了抵消壓力提高對轉(zhuǎn)化反應(yīng)的不利影響,轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度可以提高至820℃。實際上,轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度與空速、水碳比是互相關(guān)聯(lián)的。在轉(zhuǎn)化氣殘余甲烷含量符合工藝要求的前提下,可根據(jù)具體的情況進行溫度調(diào)節(jié),尤其在低負荷生產(chǎn)時,由于空速低,又采用了較大的水碳比,轉(zhuǎn)化反應(yīng)溫度低于750℃時,同樣也能保證轉(zhuǎn)化氣中殘余甲烷含量低于控制指標。

2.4 配氫量的優(yōu)化

      裝置滿負荷生產(chǎn)時,完全可以停止循環(huán)配氫,僅用原料自帶氫氣即可。但在低負荷生產(chǎn)時,則需要加大配氫量,這樣能在一定程度上避免物料在轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)因分布不均而造成的偏流,避免轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)的熱量不能被及時帶走的問題。為保證轉(zhuǎn)化爐不偏流,裝置低負荷時采用全量循環(huán)配氫的措施。

2.5 PSA 的操作優(yōu)化

      PSA 產(chǎn)出的解吸氣進入轉(zhuǎn)化爐,與煉廠瓦斯氣共同為轉(zhuǎn)化爐提供燃料。解吸氣中含有相當高程度的氫氣,過多的氫氣被當作燃料使用顯然不利于節(jié)能降耗,而且高含氫的燃料氣在轉(zhuǎn)化爐內(nèi)燃燒時,其火焰前鋒溫度會超過3000℃,如果火嘴調(diào)節(jié)不當,出現(xiàn)火焰過大過長,產(chǎn)生偏燒、撲爐管現(xiàn)象,就有可能導(dǎo)致紅管、積炭的事故,如果出現(xiàn)高溫火焰長期接觸爐管的情況甚至?xí)?dǎo)致爐管超溫損壞。因此在不同生產(chǎn)負荷下,在保證產(chǎn)品氫純度和其中(CO+CO2)含量均在指標控制范圍的前提下,要盡量增大操作系數(shù),使吸附時間盡可能延長,以有效降低解吸氣中氫氣含量,同時提高氫氣的回收率。

3、結(jié)束語

      對于制氫裝置而言,低負荷運行最突出的問題就是容易導(dǎo)致轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)介質(zhì)分布不均勻,形成偏流,進而影響爐管及轉(zhuǎn)化催化劑的壽命。當生產(chǎn)負荷低時,須采取降低加氫反應(yīng)器空速和入口溫度,提高轉(zhuǎn)化爐水碳比,加大配氫量等措施,以增加轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)介質(zhì)流量,帶走爐管內(nèi)過多的熱量。另外,還應(yīng)有效控制 PSA 解吸氣中的氫氣含量,適時對中變氣進行切水操作,盡可能保持生產(chǎn)負荷提降量

      平穩(wěn)等。這些措施雖然會增大裝置的能耗,但卻能充分保證轉(zhuǎn)化爐管和催化劑的穩(wěn)定運行。


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